某厂一台11m3燃油台车式退火炉,有效长度3900mm×2100mm×1400mm,主要用于抽油机钢件的热处理,已使用十五年,由于建造时间早,受当时设计理念和用料的限制,炉墙选用了重质高铝耐火砖砌筑,炉顶采用重质高铝耐火砖吊掉结构,设计时没有保温层,燃烧系统为直喷式燃烧器,通风系统不完备,使得炉内压力不足,这就形成了耗能增大、散热快、蓄热慢、冒黑烟、不能完全燃烧、热损失严重等缺陷,从而造成该退火炉能源利用率低、对周围环境污染、油料浪费、升温时间长、炉体易损等缺陷,为此对其进行改造。由于,要求改造在一个中修期完成,对炉子的结构不能作较大改变,故采用耐高温硅酸铝陶瓷耐火纤维折叠块及全新的燃油喷雾燃烧技术。
将原台车炉曲封体拆除,在台车体上增加二道砂封体 不锈钢退火炉网带,采用δ=14mm的A3钢板及角钢焊接料焊接而成 退火炉网带,曲轴型退火炉网带,台车体采用高铝砖砌筑 新型退火炉网带,砌筑时尽量减少与炉体之间的间隙。
加固炉门,退火炉网带,在炉门四周用L100mm×L100mm×10mm角钢加固,炉门内安装新型节能耐高温硅酸铝陶瓷纤维折叠块,安装时将折叠块外凸炉门角钢四周100mm作为封面,当炉门体靠自重沿导轮下滑即位后,与炉面板挤压形成良好的密封,有效防止散热。
其实想让锅炉发挥使用性能,办法就是平时使用的时候注意保养问题,比如使用环境应经常保持整洁,网带表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期去除网带及管内的灰尘等杂物。在运行过程中发现网带有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,人字形退火炉网带,不允许在网带运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),乙字形退火炉网带,为保证退火炉网带在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
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